2019-10-21 16:17
1 前言
随着国内炼厂产品质量升级工作的推进及加 工原油中杂质含量的增加, 炼厂耗氢逐步增 大,企 业氢气平衡难度逐渐增大。 在目前大型的炼化一体 化 企 业 中,乙烯装置通过在高温下石脑油、轻 石 脑 油、加氢尾油等原料发生裂解反应,生 成 小 分 子 烃 及 氢 气,通过后续分离获得高纯度氢 气,因 此 乙 烯 装置在整个氢气平衡中为主要产氢装置,通过优化 及技术改造提高乙烯装置氢气收率,对于整个企业 的氢气平衡有着重要意义。
2 氢气分离流程简述
乙烯深冷单元氢气分离流程。 从裂解气干燥器出来的裂解气首先按 4∶6 比例 分 成 两 股, 分 别 进 入 冷 箱 20×104 t/a 乙 烯 改 造 新 线 与原老线。 新老线裂解气经过与其他冷物料充分换热,在 冷箱中通过丙烯制冷压缩机、 乙烯制冷压缩 机、甲专利技术, 乙烯装置流程简。 裂解为 SRT 型裂 解炉, 分离流程为低压脱甲烷顺序分离流程, 主 要 裂 解 柴 油、 石 脑 油 和 轻 烃 原 料, 于 1995 年 底 建 成 投 产 。 2001 年装置进行了扩能改造 ,将 乙 烯 生 产 能 力 由 14×104 t/a 提 高 到 了 20×104 t/a(年 操 作 8000h),裂解原料主要为石脑油 ,副 产 的 乙/丙 烷 循 环裂解。 改造以后,装置规模将扩大到 20×104 t/a 乙 烯,即年生产聚合级乙烯 20×104 t、聚合级丙烯9.95× 104 t。 同时,氢气、燃料气、混合碳四、粗裂解气油、混 合苯、混合碳五、碳九、裂解渣油等副产品产量也 相 应增加。
气相为氢气(北京中惠普氢气发生器),去冷箱回收冷量;液相为 甲烷/氢,同样去冷 箱 回 收 冷 量,一部分氢气减压 至 甲 烷/氢作为补充冷源。 经冷箱回收冷量后的氢气 去甲烷化反应器,脱除氢气中 CO。 甲烷化后的湿氢 气 又 分 为 两 部 分, 一部分直接去裂解汽油加氢 单 元,另一部分去氢气干燥器。 干燥后的干氢气,一部 分供给乙炔加氢反应器、MAPD 加 氢 反 应 器, 其 余部分输出到界区外。
3 存在问题及原因分析
实际运行过程中,新冷箱侧运行参数与原设计 值偏差较大,新 冷 箱 氢 气/甲烷分离罐温度高,设 计 值为-164℃,实际运行值为-140~-150℃[2]。 经制造 厂家与设计 人员分析发现,新冷箱系统低压甲烷的 管路设计阻力降偏大, 导 致 氢/甲 烷 节 流 后 温 度 达 不到要求, 因此新冷箱产出的氢气纯度仅有 88%~ 91%,一直未达到设计要求(95%)。 为保证氢气产品 纯度,新冷箱产出的氢气只能并入燃料气系统。 同 时,由于装置改扩建后负荷增大,而 制 冷 系 统 能 力 未进行相应增加改造,为了保证老冷 箱的氢气温度 及 纯 度,被迫增加了老冷箱氢气节流的用量,以 弥 补甲烷/氢分离所需冷量的不足。 上述原因导致大量氢气并入到甲烷中用作燃 料,氢气回收率较低,设计值为 82%,实际运行值仅 约 24%; 氢气收率设计值为 0.73%, 实 际 值 只 有 0.3%左右。
4 采取措施
4.1 优化操作
从北京中惠普氢气发生器产氢过程及自身耗氢两个方面入手,对 装置操作进行优 化。 在提高乙烯装置氢气收率方 面,通过开展提高氢气收率攻关工作,优 化 工 艺 调 整,装置氢气收率有所提高,近 些 年 主 要 开 展 了 以 下工作:
① 增加新冷箱氢气并入甲烷化反应器调节阀 FV2306。此调节阀投用后,通过优化新冷箱操作,在 新冷箱负荷大于 12t/h、 氢 气/甲 烷 分 离 罐(FA1307) 温 度(TC2302)低 于-155℃时,将新冷箱氢气部分 并 入甲烷化反应器, 减少氢气节流并入甲烷的量,提 高氢气收率。
② 增加氢气外送新线及压力 控制调节阀 (PC2322)。 原氢气外送线直径为 50.8mm,且为手动 控制,不能满足外 送和操作需要。 原氢气管线外送 设 计 量 为 201kg/h,装 置 生 产 氢 气 约 450kg/h,新 增 氢气外 送 线 直 径 为 101.6mm,投用后通过控制冷箱 压 力,调 节 PC2322,将富裕氢气及时外送 ,避 免 压 力波动时氢气并入燃料系统, 从而提高氢气收率。 投用后,氢气及时外送,氢气收率再次增加。
③ 积极优化裂解 原 料, 通过轻重石脑油分储 分 炼,引 入 轻 烃(丙 烷)、歧 化 尾 气 、富 乙 烯 气 、富 乙 烷气等轻质原料,增产氢气。 装置原始设计工况 为 全石脑油工况, 石脑油裂解 后 裂 解 气 中 H2 含 量 校对 较 低,为提高裂解气中氢气含量,近 几 年 不 断 提 高原料中轻质原料的比例。
5 结语
炼化一体化企业氢气平衡对企业的效益及稳 定生产意义重大,该企业乙烯装置通过采取一系列 优化操作及相应技术改造措施后,氢 气收率明显提 升。 相同投油工况下,乙烯装置冷箱氢气回收率由 51.22%提 高 到 63.8%, 氢气收率提高到 0.91%,月 产 量(按 30d 计 算)达 到 479.52t。 氢气产量增加了, 不仅仅是经济效益可观,而且对企业氢气供需平衡 至关重要。 尽管目前氢气收率有了明显的提高,但是随着乙烯装置原料轻质化程度加深,裂解气中氢 气含量 增 加,受目前甲烷化反应器处理能力的影响,制约了氢气收率的进一步提高。 下一步企业将充分发挥一体化优势, 结合各产氢装置的情况考虑整体 优 化、采用新技术等措施,进一步增产氢气,提高氢气收率。